油田联合站降低混合烃含硫量技术改造


  摘要:油气集输联合站轻烃处理装置是以油田伴生气、稳定气为原料,生产油田混合烃和轻质油的装置,设计初没有考虑原料气中硫含量带来的影响,使经济效益及社会效益带来一定的影响,通过装置改、扩建施工,安装脱硫装置,选择Z969型脱硫剂,降低油田混合烃中硫含量,达到符合行业标准的要求。
  关键词:脱硫装置 脱硫剂 油田混合烃
  中图分类号:TF704.3
  一、概述
  某油气集输联合站轻烃处理装置日处理天然气4×104m3,设计每天可生产7吨油田混合烃。装置设计初,并未考虑到天然气中硫含量的因素,在油田混合烃销售过程中,因油田混合烃含硫高,导致油田混合烃销售价格比正常价格低200元左右,使经济效益受到一定影响。装置轻质油也因其含硫高在进一步深加工过程中带来很多不利因素,使加工成品质量受到一定影响。
  二、存在问题分析
  1、某油气集输联合站轻烃装置生产工艺流程简图1如下:
  图1 某油气集输联合站轻烃装置生产工艺流程
  2、我们对从2012年4月至2013年3月的油田混合烃含硫量进行化验,作出调查表1 :
  根据调查表统计数据,可以看出油田混合烃含硫量严重超出320 mg/m3的行业标准。
  我们的目标是将油田混合烃含硫量降至320 mg/m3以下。
  三、技术改造方案
  1.脱硫剂对比
  目前,国内同行对天然气进行脱硫处理,主要有湿法和干法两种,根据上表中各项对比,结合国内同行天然气脱硫的实际经验,我们认为使用高效氧化剂脱硫比较适合站内目前的生产情况。经过比较,我们选用脱硫效果好又经济的Z969常温高效氧化铁脱硫剂。该种常温高效氧化铁脱硫剂,是以铁盐或铁的氧化物为基本原料,经化学合成或转化为活性氧化铁,复合催化剂及粘液剂加工成条状脱硫剂,具有硫容大,阻力小,净化度高,耐水性好等特点。
  脱硫技术原理的化学表达式:
  Fe2O3+H2S FeS+FeSx+S+H2O
  Fe2O3与H2S作用,视气体中H2S含量多少,可生成不同的铁硫化合物或单质硫。
  2、设计计算
  (1)核算脱硫剂用量
  按目前原料气硫含量在850mg/m3,流量每天在4×104m3/d,一年进站气量1320×104m3,操作周期为一年,则气体中总含硫量为1320×104×0.00085=11.22吨 ,脱硫剂的吸附能力为256kg/m3 ,则使用脱硫催化剂的装填量为:
  11.22×103÷256=44m3
  通过计算可知需要脱硫剂44×0.7=30.8吨。
  (2)为了避免脱硫塔进气带液,造成脱硫剂板结,影响脱硫效果、降低使用寿命,设计在脱硫塔前增加一座凝液分离器,预先脱除压缩机一级排气进入脱硫塔所凝结冷却出的油水杂质。
  四、技术改造实施情况
  1、某油气集输联合站装置改、扩建工程于2013年03月开始,历时40天结束。在这期间,我们对装置脱硫工艺进行扩建施工。吊装脱硫槽、连接进、排气管线及放空、排污等流程。脱硫工艺位于原料气压缩机一级排气至干燥塔之间,平均含硫量为240mg/m3,低于320 mg/m3的行业标准。
  五、技术改造工程效益分析
  1、项目投资
  脱硫塔及附属流程材料费:5 万元;施工费:8万元;脱硫剂:8万元; 合计费用:51万元。
  2、经济效益测算
  改造工程实施后,油田混合烃含硫量符合行业标准,产品质量明显提高,受到顾客好评。市场反馈信息价格因此每吨增值200元。装置产轻质油也因其含硫量下降,产品质量上升,与脱硫前相比在深加工过程中价值有所提高。脱硫设备正常运转及今后运转更换费用,折合增加成本22元/吨2013年5-10月装置油田混合烃产量为1150吨,与去年同期对比,创造经济效益为:1150×(200-22)=20.47万元.通过计算可见一年半即可可以收回投资。经使用和市场反馈信息良好,社会效果明显。
  六、存在问题
  1、设计初按照处理天然气40000m3/天,装置扩建后增加一台原料气压缩机,处理气量实际为60000 m3/天,这样必然使设计填加的脱硫剂使用时间缩短,目前我们已经于7月底进行脱硫塔倒塔操作,1#脱硫塔已经停止使用。目前使用为2#塔。2、脱硫塔内脱硫剂的更换填充问题。3、该脱硫剂只适用于天然气中无机硫化合物的脱除,对天然气组份中有机硫化物脱除效果不好。其次是脱除后实际含硫量与设计值相差较大。下一步打算在脱硫剂中混合对有机硫化物脱除效果好的脱硫剂。
  七、综合概述
  从脱硫装置投运以来近半年的实际生产情况来看,装置的技术改造是成功的。油田混合烃经化验含硫量低于320mg/m3的行业标准,经济效益大大增加。日后进一步脱硫除臭、降低油田混合烃含硫量,尤其是有机硫含量仍是努力的方向。

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