选煤厂精煤压滤机安装教程【新桥选煤厂快开式压滤机工艺调试】

  摘 要:针对快开式压滤机工艺技术含量高,环节多、设备先进及调试工作难度大,新桥选煤厂在调试过程中积极探索,对快开式压滤机水分高、卸料不便等问题加以解决,使整个系统实现了由安装向工业生产转变。
  关键词:快开式压滤机;浮选精煤;水分
  中图分类号:TD44 文献标识码:B 文章编号:1009-9166(2011)026(C)-0163-01
  引言:新桥选煤厂2007年12月投入生产,设计年入洗原煤120万吨,生产以来,新桥选煤厂不断超越,逐步提升生产技术水准,生产指标优于设计指标。设计主要是块煤全入洗,末煤可以全部入洗,部分入洗,全部出末原煤。随着产能的提升,入洗结构的优化,精煤的产率由投产时的20.8%提升到2010年的36.3%,煤泥系统处理不能满足需求,浮选精煤脱水成了制约生产的瓶颈。为了生产、检修方便,新桥选煤厂增加了两台KZG350/1600-U快开式压滤机处理浮选精煤,替代以前单台GPJ-96加压过滤机。
  一、快开式压滤机作业存在的问题
  在生产中,我们发现KZG350/1600-U快开式压滤机处理的浮选精煤水分含量高、不能自动排料等两个问题,水分含量高和不能自动排料还有一定的相关性,浮选精煤水分高一定程度的影响自动排料。
  二、快开式压滤机作业效果影响因素
  通过生产、试验,发现快开式压滤机作业影响因素主要有两个,1、浮选精煤脱水后水分;2、快开式压滤机自身的结构原因。
  浮选精煤的水分浮选精煤水分是自动排料的影响因素之一。根据试验,试验结果见下表:
  快开式压滤机生产调试性能表
  
  
  
  
  
  
  从表中得出结论:浮选精煤的水分越高,卡料的板数越多。浮选精煤的水分与压滤机的卡包数相关性系数为0.803,为高相关性。
  
  
  
  
  
  其中x为卡料率,压滤机每一个循环有多少板料需要人工卸料。Y浮选精煤的水分,通过计算发现浮选精煤的水分在很大程度上影响压滤机自动卸料。
  压滤机的滤板多,导致卸料的时候滤板行程比较短,压滤机滤板运动的速度小,从运动到静止转换加速度小,压滤机滤板之间容易卡料。同时,滤板间距离小,滤饼的倾角小,以一滤板与滤板的接触点为转动轴,倾角小,力臂小,滤饼不易在自身重力作用下脱离滤板。导致滤板在拉动的过程中,晃动的幅度比较小,物料处在将要与滤板分开又没有分开的临界状态,导致卡料。
  三、解决问题的措施
  (一)通过延长压滤机单次注包作业时间,快开式压滤机的隔膜膨胀时间延长来降低水分,浮选精煤的水分由26.9%降低到24.8%,卡包数目由每包8.3板降低到每包5.3板,由于浮选的粒度较细,煤泥的比表面积大,通过延长压榨时间等措施降低浮选精煤的水分作用有限,后来,我们考虑到将粗煤泥引入到浮选精煤中,改变了浮选精煤的粒度组成,浮选精煤的水分由24.8%降低到22.9%,卡包数目由每包5.3板降低到每包1.6板。
  (二)减少快开式压滤机的滤板数目,增大过滤机滤板行程600mm左右,减少滤板卡料。滤板卡料从平均每包1.6板降低到0.3板。卡料率降低了81.3%,基本上实现了自动卸料,降低了浮选精煤的水分,满足精煤产品的质量要求。
  结语:自2011年4月调试以来,对存在的问题采取了有效措施,取得了预期效果,浮精水分得到了有效控制,快开式压滤机生产状况平稳、可靠,降低了员工的劳动强度。顺利地实现了调试到生产的转变。
  
  
   作者单位:河南煤化集团永煤集团新桥选煤厂
  作者简介:王青松(1975.04― ),安徽安庆人,工程师,1999年毕业于中国矿业大学,目前在新桥选煤厂任选煤特聘工程师。
  
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