芷江化肥工业有限公司造气、锅炉工段节能减排技改情况分析


  摘要:从芷江化肥工业有限公司节能减排技改出发,分析了该公司造气和锅炉工段技改前后的实际情况,结果表明:造气工段技改后节能减排、经济和社会效益取得了明显成效。
  关键词:化肥公司;造气;锅炉工段;节能减排;分析
  中图分类号:X24 文献标识码:A
  文章编号:1674-9944(2013)01-0031-03
  1 引言
  芷江化肥工业有限公司(以下简称“公司”)始建于1978年,位于湖南省芷江县城河西,最初设计能力3000t合成氨/年,经过2005年改制和多次的技术改造,现已是50000t合成氨/年的生产能力,通过造气工段余热回收,减少锅炉工段能源消耗和污染物的排放,该公司实现了蒸汽自给能力的重大突破,主要是实现两煤变一煤(即造气用原料煤和生产蒸汽锅炉用煤两煤,减少到只用原料煤生产原料气),通过对造气工段产生的污染物进行治理,公司完成了国家“十一五”节能和环保减排目标任务[1]。
  公司现有固定资产近5000万元,年销售收入1.25亿元,有生产设备158台套,每年耗煤(主要是原料煤)55000余t,用电3800万kW·h。每年排放工业废水520万t,占该县工业废水排放量的85%以上,造气工段有废水处理设施1套,每年产生粉煤灰超过2万t,处置利用率95%,主要用作建筑材料,年创收益24万元。
  2 公司造气、锅炉工段技改前概况
  2.1 锅炉工段技改前
  该工段改造前有10t蒸汽/h沸腾锅炉1套,每天24h生产,产生的水蒸汽主要供给公司其他工段使用,现使用20余年,使用年限久,锅炉老化严重,产气量达不到要求,影响合成氨生产。该工段余热主要产生于排放的烟气中,除加热锅炉用水外,余下的热量温度不高,利用价值低,因此,该工段余热弃之不用。
  该工段每年消耗燃料煤近15000t,电108万kW,环保设施有水膜除尘,投资12万余元,主要是消烟除尘、脱硫,经长期运转,到2005年末,脱硫、除尘效果差,稳定达标困难,由于是湿法除尘,每天排除尘废水达30t,污染水环境。
  该工段污染排放情况分析:主要污染物是废气。根据资料表明,在锅炉工段每燃烧1t煤,SO2平均排放170kg、NO2 排放1.4kg、H2S排放0.5kg、烟尘排放11kg[2]。依据系数折算,该工段每年SO2排放2550t,NO2排放21t,H2S排放7.5t,烟尘排放165t。锅炉烟囱废气实际监测结果表明SO2、烟尘等污染物排放浓度和排放量均超过国家标准(表1)。
  主要污染物烟尘实际年排327.6t,SO2 实际年排1305.1t,同理论值相比,烟尘多排162.6t,排放浓度超标6.7倍,除尘效果差;SO2监测浓度值超5.6倍,设施脱硫效果差。
  2.2 造气工段技改前
  技改前,该工段有Φ2400的造气炉4台套,造气工段产生的半水煤气,作为以煤为原料的化肥已生产的重要原料,是化肥生产过程中必不可少的环节,该工段虽然经过多次技改,余热回收利用不大。
  能源利用情况:主要是产气用的原料煤,属无烟煤的一种,含硫量低(小于1%),每天需原料煤140t,用水量6300t/d,用电量8000kW·h/d。技改前余热利用不高,能耗浪费严重,因此,该工段余热利用是节能降耗的主要目的。
  环境保护情况:主要污染源有风机、大功率电机产生的噪声,声源最高值达125dB;在以煤为原料的造气吹风气中,主要污染物有SO2和CO,根据原料煤的不同,其含硫量不同,一般每合成1t氨,所排放的吹风气中SO2的含量有1~2.5kg,CO为240~300kg[3],还产生大量废水,经测算,每天排造气废水3200t,废水中主要含有悬浮物(粉煤灰)、COD、氨氮等对环境有影响的污染物。
  治理情况:废气方面,该工段废气中的SO2,由于原料煤中硫含量低,排入大气中的SO2未超标,未作处理排入环境大气中,对于CO污染物,加入空气进行燃烧,排放到大气中CO浓度含量不高[3]。废水方面,由于废水中污染物的含量高,特别是温度比较高,生化处理困难,对废水的处理,主要是多级沉淀,该公司花费40多万元,建1000m2的沉淀池,但废水中污染物难以达标,影响地表水水质安全。实际废水监测情况见表2。
  资料分析表明,废气污染物排放量较少,由于工厂布局较合理,噪声厂界外基本达标。在半水煤气制造过程中,还产生大量的废渣,炉渣是化肥厂造气过程中产生的副产品,炉渣中含有25%左右[4]的碳,它是以无定型碳的形式存在,由于废渣利用价值高,基本不外排,对环境影响有限。主是废水排放超标,COD年排1980t,氨氮年排1279.2t,悬浮物年排1144t,影响环境。因此,该工段主要是废水污染。
  3 公司技改后现状分析
  3.1 能源现状
  造气工段和锅炉工段对于节能减排来说,主要是在节能的同时,减少污染物的排放,锅炉余热利用价值不高,设备老化严重,影响生产,同时锅炉耗煤量大,有废气和废水污染物排出,为节能减排,技改后,现锅炉工段已停运,主要由造气工段余热回收产生的蒸汽供给其他工段使用。造气工段的余热回收是化肥厂合成氨节能和环保减排的主要环节[5]。锅炉工段能源消耗分析见表3。
  改造后,由于造气工段的余热利用完善,能完全满足原锅炉工段的产气量。锅炉工段现已停止运行,每年节约用电近108万kW·h,节约锅炉燃料煤15000t,节约用电占化肥厂总量的2.9%,节约用煤占总量的21.4%。造气工段能源消耗分析见表4。

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