老旧房式仓准低温储粮技术改造*

曾宪余 王 俊 向 静 吕 旭

(广西壮族自治区桂林粮食储备库有限公司 541199)

我公司1/3的仓容是20世纪70年代末修建的瓦房仓,2002年拆除地基2m以上部分的墙体,改建为装粮线4.50m的房式仓;
1/3仓容是20世纪80年代修建的折板仓,装粮线高4.20m~4.80m;
剩余1/3仓容是2004年后建的拱板式平房仓,装粮线高5.00m~7.00m,受建仓时工艺技术和资金限制,大部分仓房气密、隔热、防潮性能较差。桂林地处高温高湿第七储粮生态区,每年高温时间长达半年以上,35℃以上超过3个月,这些仓房夏季仓温都在33℃~45℃,严重影响到粮食品质和储粮安全。

我公司曾经尝试过在仓墙西晒面种植爬藤植物、仓顶和西晒面安装遮阳网隔热、仓顶喷淋降温、仓顶架空安装夹层10cm泡沫板彩钢瓦等方式隔热,效果都不太理想。其中效果相对较好的是仓顶安装泡沫彩钢瓦,夏季仓温能降至35℃左右。采用五面薄膜密封粮堆,满仓气密性的半衰期也只能达到56s。2018年以来,进行智能化升级改造安装了家用空调用于控温储粮,但存在不防熏蒸、制冷量不够、送风距离太近等问题,效果仍然不理想,磷化氢气体腐蚀空调铜管后还存在短路自燃的隐患。

2.1 喷涂硬泡聚氨酯

根据GB/T29890-2013《粮油储藏技术规范》,第七储粮生态区低温仓的仓顶传热系数要求≤0.35W/m2·K,仓墙的传热系数为0.46W/m2·K~0.52W/m2·K。如果用红砖墙体来实现0.46W/m2·K的传热系数,红砖墙体厚应达到174cm。理论上,把聚氨酯的密度喷到35kg/m3时,1cm厚的聚氨酯相当于33cm厚的红砖墙体,喷5cm厚,相当于165cm厚的墙体。因旧仓房原有窗户太多,影响隔热和气密性,保留正常装卸作业的窗户即可,其他窗户全部封堵。

此项改造,对每间老旧仓房五面内墙喷涂聚氨酯的厚度分别为:仓顶4.5cm、西面墙3cm、隔墙1.5cm、其他墙面2cm。凿开的孔洞喷满聚氨酯,墙体底部做成20cm宽的弧形导角线,与墙体聚氨酯同步喷涂,形成一个整体。

2.2 安装环流均温系统

在每一组风道的进风口位置加装一套环流管道,管道与通风系统对接,根据各仓满仓通风降温参数,选择合适的环流风机,并做成固定环流均温系统,一并接入智能化控制系统,可以实现冬季机械通风降温,夏季充分利用粮堆“冷心”及空调冷源均衡粮温的双重效果。

2.3 安装防熏蒸粮仓专用空调制冷系统

此项改造将原来的家用空调改为防熏蒸粮仓专用空调。通过计算制冷量,尺寸为60m×20m的仓库匹配安装2台大7P的防熏蒸粮仓专用空调,30m×20m的仓库匹配安装1台大7P的防熏蒸粮仓专用空调。

2.4 升级仓储智能化管理系统

为在粮食安全度夏过程中实现对准低温储粮设备的智能化操作,该项改造将均温通风系统、空调控制系统与智能化控制系统对接,设置好通风、空调制冷启停相关参数,使智能化系统自动操作和控制通风、空调设备。

5.24万吨仓容五面内墙喷涂聚氨酯费用309万元。3.54万吨仓容环流均温系统改造费用92万元。防熏蒸粮仓专用空调制冷系统改造费用72万元。

改造后的仓房隔热、保温、防潮、气密性能大幅度提高,具备了充分发挥“五项新技术”功效的良好条件,有利于推广应用低温、低氧、低药剂储粮技术。

4.1 改善了仓房控温条件,实现了准低温储粮

经过近3年的应用实践,改造后的仓房在冬季利用自然冷源,通过机械通风,可将整仓平均粮温降至15℃以下,底层平均粮温降至10℃以下;
在夏季自然条件下,仓内空间温度从改造前的37℃~45℃,下降到28℃以内;
为确保粮食安全度夏,使用空调补充冷源和内环流系统均衡粮温,能有效将平均粮温控制在20℃以内,实现准低温保管。

4.2 改善了仓房气密性条件,提高了杀虫和防霉抑菌的效果

改造后仓房气密性大幅度提高,改造前气密性(300→150)Pa半衰期平均为26s,改造后气密性(300→150)Pa半衰期提高至400s以上。得益于仓房气密性能提高,磷化氢熏蒸杀虫和高浓度磷化氢防霉抑菌有效浓度维持时间,由改造前的25d左右提高到改造后的50d以上,从而提高了杀虫和防霉抑菌的效果。2-2仓改造后进行未覆膜熏蒸,熏蒸50d后磷化氢浓度682mL/m3,对比14号仓未改造进行覆膜熏蒸,熏蒸20d后磷化氢浓度282mL/m3。改造的仓房粮面不需要覆膜熏蒸,此举大大减少了覆膜成本和保管员的工作量。

4.3 改善了粮食储存条件,降低了粮食损耗

一是仓房隔热、保温、防潮、气密性能提升,改善了粮食储存条件,减少了自然损耗;
二是通过应用准低温储粮技术,在低温、低氧、低药条件下将粮食平均损耗从2018年的1.35%降至2020年的0.58%,两年储存期粮食损耗明显降低,节约成本约70万元。改造前后储粮效果对比见表1。

表1 改造前后储粮效果对比

通过在老旧仓房实施内墙喷涂聚氨酯、环流均温系统、空调控温相结合的准低温储粮技术改造和应用,极大提升了仓房性能条件和仓储技术应用效果,实现了3.54万吨老旧房式仓准低温控温储粮,为准低温储粮技术发展积累了宝贵的实践经验。下一步,拟对已改造的3.54万吨仓容增加防熏蒸粮仓专用空调数量,对余下的5.53万吨仓容进行准低温储粮技术改造,实现绿色生态储粮目标。

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