制水设备故障事故调查报告范文

 制水设备故障 事故 调查报告 模板

 一、

 现象描述

 主要问题:制水设备故障和因纯化水不合格导致试剂报废 1.6 月 30 日仪器生产部发现仪器生产区域有漏水现象,经查为楼上制水间制水设备异常造成漏水; 2.设备管理员到现场后发现为制出纯化水不符合要求,导致制水设备的水流向中间水箱,中间水箱溢出水导致制水间漏水至仪器生产车间; 3.设备管理员到达现场后,制水设备的电导率显示为约29 (μS/cm),正常范围应为≤1.0μS/cm,设备管理人员判断是否为电导率测定系统损坏导致,则将电导率测定进行中止,中止后,制水设备正常运作; 4.在试剂生产部配制镁测定试剂盒时,发现试剂加入纯化水后立即变为红色,判定可能是纯化水原因造成,于是向试剂质管部请验,经试剂质管部和试剂生产部综合判定,该批试剂不符合产品质量标准,该批次试剂共计 16L 已全部报废,试剂直接原料成本共计 480 元(成本信息来源于财务部)。

 5.该信息反馈至设备管理人员,设备管理人员暂停供水,对纯化水管道和储罐进行清洗、消毒,第二天经过检测符合要求纯化水质量标准后正常供水。

 二、

 分析

 1.制水设备为何电导率会突然升高? 经过调查,设备管理员对问题进行分析,但未能找到电导率突然异常升高的原因,根据经验估计为纯化水被污染导致,但污染的源头并未

 找到。

 2.遇到异常事件时处理机制不明确? 管理者代表到达现场后并未指导设备管理员如何进行分析,且未及时跟进故障处理情况,当出现制水设备异常时,未及时上报给试剂质管部,未通过纯化水标准对水质进行判断,持续供水; 3.未按照相应的制度流程执行? 经过判定试剂不符合质量标准,应属不合格品,但试剂生产部未执行不合格品处理流程已经直接报废。

 三、

 纠正和预防措施

 1.在当日设备管理员已经对制水设备进行清洗、消毒处理,处理后,试剂质管部对纯化水进行检测,符合纯化水质量标准,第二天正常供水,第二天重新对镁测定试剂盒进行配制,结果试剂符合其试剂的质量标准。纯化水至 8 月 4 日未出现制水异常的情况。

 2.经过与厂务部设备管理人员讨论,明确需要加强对制水设备的监测,并制定相应的异常处理机制或流程。该流程由设备管理员草拟,厂务部负责人审核,管理者代表批准,并在 8 月完成培训。

 3.与试剂生产部和试剂质管部沟通,不合格品的处理应按照试剂质管部《不合格品管理制度》要求执行相应的处理。

 四、

 责任判定及处理

 1.责任判定:制水设备故障未能及时采取有效措施导致试剂报废,主要责任为厂务部;试剂生产部与试剂质管部未按照制度执行不合格品的处理,主要责任为试剂生产部和试剂质管部;管理者代表负管理责

 任。

 2.处理:

 (1)考虑设备管理员及时到达现场进行处理,且造成的损失不大,故对设备管理员进行处罚金 100 元;管理者代表处罚金 200 元。

 (2)试剂生产部和试剂质管部负责人在 8 月本部门组织一次对不合格品处理流程的培训,并提交培训记录至管理者代表处。若未及时完成该次培训和宣贯,则部门负责人处罚金 200 元/人。

 问题讨论:

 1、分析过程是否充分?

 2、纠正和预防措施是否合理?

 3、责任判断和处理有无不合理之处?

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